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一臺新安裝的裝船屏蔽泵,在經(jīng)過單機(jī)試車及水聯(lián)動(dòng)后,計(jì)劃進(jìn)行裝船作業(yè),在試泵過程中出現(xiàn)問題,無法使用。點(diǎn)動(dòng)泵后,聽到泵嗡嗡聲,聲音無延時(shí),無軸旋轉(zhuǎn)的聲音。測量泵進(jìn)口、泵體及軸端部溫度,分別為25/40/40℃。
之后檢查電氣接線及設(shè)定值、灌泵前后系統(tǒng)情況,均無問題。拆卸泵腔底端排液口螺絲,手盤泵軸葉輪(引導(dǎo)輪)不能盤動(dòng)。經(jīng)拆解后,發(fā)現(xiàn)后端蓋水泵軸承出現(xiàn)磨損。接下來,分析一下事故原因分析:
1. 泵電氣設(shè)置情況
水聯(lián)運(yùn)之后,廠家確認(rèn)過載保護(hù)設(shè)置值設(shè)置為輸入功率170.8Kw,按照水為介質(zhì)測試的數(shù)據(jù),低載保護(hù)值設(shè)置為50.49Kw。點(diǎn)動(dòng)測試時(shí),泵因過載保護(hù)停機(jī),泵因欠載保護(hù)作用停機(jī),說明過載、欠載保護(hù)功能正常。正反轉(zhuǎn)測試,相序是正確的,接線進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。
2. 單機(jī)試車階段
根據(jù)單機(jī)試車記錄,報(bào)告中填寫電流允許值為168.3A,與泵額定電流285.3A不一致。單機(jī)試車過程中泵出口壓力保持0.6MPa,電流為82A。在此狀態(tài)下試機(jī)2小時(shí),對比廠家出廠報(bào)告,出口壓力為0.6MPa時(shí),電流為166A。單機(jī)試車時(shí)電流82A,遠(yuǎn)小于出廠報(bào)告的參考電流值。
根據(jù)廠家出廠報(bào)告,泵在電流為82A情況下運(yùn)行,則功率將小于泵最小流量下的功率。即泵流量將小于泵要求的最小流量,在此狀態(tài)下持續(xù)運(yùn)行2小時(shí)。當(dāng)泵流量長時(shí)間小于最小流量運(yùn)行時(shí),可能造成散熱不好,引起汽蝕而造成水泵軸承損壞,所以不排除此階段水泵軸承已經(jīng)磨損。
3. 水聯(lián)運(yùn)階段
根據(jù)水聯(lián)運(yùn)試車記錄,泵啟動(dòng)調(diào)試階段,出口壓力0.6MPa,流量為70-100m3/h,小于泵的最小流量,持續(xù)時(shí)間較短。之后調(diào)節(jié)出口壓力至0.58MPa長時(shí)間運(yùn)行,流量為150m3/h-210m3/h,屬于正常流量范圍。此時(shí),泵電流為155A,功率為91Kw。
總結(jié):單機(jī)試車過程中的流量小于泵要求的最小流量,過程中可能造成汽蝕引起水泵軸承損傷。最后,更換新軸后泵正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
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